低溫槽設計要求:不銹鋼的圓柱形密封容器:直徑200mm,深度400mm;容器里面放置無水乙醇:12ml降溫速凍:室溫25℃降到-40℃的最慢時間為3h,不想用復疊制冷循環,用比澤爾2FC-2.2半封閉活塞,配置12的銅管50m,大家幫參考下,降到-40℃,沒問題吧
請教乙酸乙脂倉庫與無水乙醇倉庫泡沫噴淋系統的混合液供給強度與時間是多少?泡沫噴淋系統的保護面積按整個倉庫面積確定嗎?
如題 COD 約30000PPM BOD5約13000PPM ,請問有沒有參與過的, 問題是能處理到什么程度,COD 約90PPM BOD5約20PPM 請大家給點實質性的建議.
老師您好,卡魯塞爾氧化溝工藝,10W噸處理量,現有污泥濃度6300mg/L,想請教一下,若一個月不出泥,污泥濃度將會上升至多少?如何估算?謝謝?。?!
我污水廠是一體化氧化溝,每天進水500方左右,設計2萬方,每天24小時暴氣,溶解氧7個左右,此時污泥濃度200-300mg/L,后來因機器原因白天暴氣,晚上不暴,這時污泥濃度變為20-30mg/l,后又在暴氣池內加入20車糞便,三個星期過去了,污泥濃度還是升不上,請問這是什么原因?氯離子濃度是350左右,與這有關嗎?
現在,我計算出每小時排放12千克的廢氣,也知道了管道抽風量是7200m3/h,求問前輩們,我想知道廢氣的排放濃度時多少?該怎么計算????在線等候,前輩們的佳音??!
印染廢水- 好氧池用的是CASS工藝,前段時間污泥濃度在6000mg/L左右,污泥負荷在0.3,進水COD在2500mg/L左右,出水COD在500-600mg/L左右,由于受到一次沖擊,目前污泥濃度在3000mg/L左右,出水COD已經增加到了700-800mg/L左右,出水COD增加是因為污泥濃度比較低的原因嗎??在不影響正常處理的情況下該如何增加好氧污泥濃度。
熒光廢水,濃度80000mg/l,原水PH為6左右,水量一周約15噸,現在采用的工藝是加片堿、PAC、PAM、高效絮凝劑沉淀,去除率大概50%,有沒有好的辦法去除到1000以下?
23. 某城市污水處理廠的設計水量2500m3/h,總變化系數為1.35,氧化溝的懸浮固體濃度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周邊進水的輻流沉淀池,池數為2,且表面負荷1m3/m2栠,下列選項錯誤的是:(A) 二沉池固體負荷約為126kg/m2搠(B) 二沉池單池面積為1250m2(C) 回流污泥濃度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固體負荷小于150kg/m2搠
大家好。剛從事水處理這行,碰到各種難題,眼前我污水站所處理的電泳含油廢水出現了油去除率極低的現象,采用的工藝是普遍的絮凝+氣浮。出水含油量較大,出水不算渾濁和平常差不多,氣浮也沒什么異常,我在考慮是否需要更改用藥類型。望有能之士幫我解答,助我盡早擺脫困境。。謝謝謝謝
我們是處理化工廢水的,廢水水量一天在100噸左右加上稀釋水大概300噸,共計400噸左右一天。我們一天大概有50噸左右的強酸性廢水,是要經過鐵碳微電解,然后再進入集水池,集水池加稀釋水,再進入一級好氧,再二級好氧,再出水!但是最近一段時間一級好氧跟二級好氧污泥濃度越來越低,大概都在2500左右,沉降比一級為50,二級為70,DO很高在6到7(風量已經調到最小了)一級跟二級好氧泡沫不多。目前看下來應該是污泥濃度太低了,需如何增加污泥濃度(如果不重新投加污泥的情況下)。我看了鏡檢發現污泥松散,沒什么蟲!請問哪位高手幫我想想辦法!
想問下如果完全采用好氧法的話,好氧池進水氨氮的濃度有什么限制嗎?硝酸鹽對好氧的抑制濃度大概又是多少了?例如我的氨氮排放標準是15mg/L。還有如果能接受這個最高濃度的話,我的好氧池又該如何設計了,比如停留時間?負荷?
乙醇鈉作為化工領域常用的一種介質,廣泛應用于輸送、加藥等工藝中。不同的工藝采用的乙醇鈉輸送泵各不相同。那么我們該如何區分乙醇鈉輸送泵的種類呢,怎樣才能選出合適的水泵呢? 1、乙醇鈉輸送泵具有易結晶的特性、不適用機械密封,如果選用機械密封則每次開停機,都需要清洗管路和機封,會導致生產效率降低。因此要采用無機械密封設計的
污泥濃度對脫氮除磷的影響
污染因子閾值與臭氣濃度
氯離子濃度對設備的影響 脫硫系統中的氯離子主要來源由兩部分構成,工藝水和煙氣。