我廠采用orbal氧化溝工藝(三溝)日處理污水量3萬噸(兩組生產線),現水量只能滿足一組生產線負荷15000噸,剛進入投產運行階段,二沉池污泥厚度有時候達2.5m,出水水質明顯變差,不知哪為同行老師朋友能指點迷津!
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目前對氧化溝的設計大家都有討論,但對其曝氣設備-轉蝶的放置位置如何選定,多沒有這方面的討論.在此向路過的各位大俠請教了.!
論文簡介:為更深入地了解城市污水處理廠中or bol氧化溝工藝性能,以西安市第三污水處理廠or bol氧化溝工藝的實際運行監測數據為依據, 分析了各構筑物對污水中主要污染物的去除效果??結果表明,對污染物C ??????NH3一N ??TN ??T尸的去除率分別達到89 .4 % ??91 .92 % ??85 .73 % ??87 .6 % 以上??c ??????下N 的去除主要集中在厭氧池和氧化溝外溝;氧化溝外溝發生了同步硝化反硝化,此過程pH 維持在6 .9 一7, 1 ??
我設計的一組Orbal氧化溝,6萬噸,分成2個3萬噸的池來做,進水的時候是不是一定要做成跨越溝道然后分三個溝道進水的方式呢?我看到有的圖紙就直接在外溝進水了,有的就是在溝上做個明渠,然后用蝶閥控制在外、中、內哪個溝進水,哪種方式好呢?先謝謝了。
有幾個問題請教大俠:1、Orbal氧化溝三溝的池容是怎么確定的,他們的比例應該和進水水質有關,但不知道怎么計算,有的說外溝按反硝化和硝化各一半考慮...2、溝道的直線長度是不是有要求,尤其是外溝,這是不是和動力驅動的穩定平衡有關...3、既然三條溝之間可以做內回流,是不是外回流就可以取消?4、外溝、中溝、內溝的曝氣設備是怎么選擇的?都選一樣大嗎?運行時在調節?請各位不吝賜教,謝謝
求助 : 我在做污水處理的畢業設計 需要收集一些實例才能確定工藝 哪位知道關于Orbal氧化溝工藝相應各構筑物的COD、BOD、TN、TP、SS、氨-氮去除率
合建式orbal氧化溝技術性能對比 [tr=#85b8e3] 池型 氧化溝+單獨另建二沉池 合建式奧貝爾氧化溝(二沉池與外溝相切) 圓形組合池(二沉池設在中間) [tr=#ffffff] 占地 長 118 M 94 M 146 M [tr=#ffffff] 寬 106 M 70 M 68 M [tr=#ffffff] 有效水深 4.4 M 4.4 M 4.4 M [tr=#ffffff]
一、改良型ORBAL氧化溝工藝的設計思路 污水處理廠設計規模4萬 m3/d,設計進、出水水質如下: 針對工程設計進、出水情況結合工程當地技術管理實力現狀,在工藝選擇時主要兼顧了以下原則:備選方案應具備
我們廠現在在一個氧化溝內培養活性污泥,培養了快1個月了還沒多大進展,剛開始3個溝的溶解氧都在8mg/l以上 一直降不下來 現在外、中、內分別是在0.8,1.1,4mg/l左右波動 但是昨天晚上溶解氧一直往下降 加快轉碟的轉速也不起什么效果,中溝溶解氧甚至降到了0.6mg/l,我想請問各位大俠,氧化溝的溶解氧是不是一定要嚴格控制在0-1-2,過高或者過低有什么不良影響,還有溶解氧變化的原因有哪些 歡迎各位高手指教!!
長江三峽庫區水污染治理項目是國家重點項目,具有涉及面廣、項目規模較小、數量多、建設地點分散等特點,為此國家投入大量建設資金,以確保眾多污水處理工程順利建設投運,以避免大江截流后庫區水質不斷惡化,陷入“先污染后治理”的不利局面。針對庫區項目規模小且當地技術力量相對薄弱的現狀,國家發改委特聘請國內業內專家組成專門機構進行研究、探討,希望能夠選擇一種運行穩定可靠、操作簡單、管理便捷且具有較強耐沖擊負荷能力的處理工藝,以適應庫區項目的要求。 重慶市南川污水處理廠為長江三峽庫區影響區第一批城市污水重點治理項目,于2002年立項,其經多方案技術比較,確定采用改良型合建式ORBAL氧化溝工藝,工程已于2003年正式建成并投入運行。取得了良好的處理效果,對庫區乃至全國其它同類中、小規模項目的建設起到示范作用。 一、改良型ORBAL氧化溝工藝的設計思路 重慶市南川污水處理廠設計規模4萬 m3/d,設計進、出水水質如下: 針對工程設計進、出水情況結合工程當地技術管理實力現狀,在工藝選擇時主要兼顧了以下原則:備選方案應
小弟剛接觸氧化溝,對工藝不太了解。近期在運行中出現了各種問題,希望大家多多幫忙。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝?),設計處理量為4萬立方每天,分兩個池子,現在總曝氣量在1200立方每小時,,實在處理量為26000左右。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學除磷,經兩個二沉池出水。由于近段時間下雨,進水濃度COD經常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、總磷1-3。出水ss與總磷比之前升高比較多。由于運輸的問題,現在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%)。由于廠區排水標準為一級b,ss與總磷比較危險。廠區正常進水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、為什么兩個池siv一直在上升,之前在70左右,現在到140?2、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒?3、是否負荷太低造成污泥解體,造成ss、與總磷偏高?3、風量控制在多大比較合適?氧化溝曝氣不均,有部分曝氣管損壞,好氧在線do值一直在0.2左右。兩池最多供氧量各為800立方每小時。4、廠區投加聚合氯化鋁除磷的
本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進行提標改造,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),后段加一個缺氧和MBR池,以下幾個問題請大神們分析下1、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),回流到厭氧,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流?回流濃度降低了?2、二沉池改為缺氧,前端氧化溝本來就有厭氧、缺氧、好氧,在加一個缺氧,MBR池。這個加的缺氧的目的是什么?繼續脫氮?要是繼續脫氮,好氧回流脫氮一部分,好氧出水口直接再進缺氧反硝化?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,本來進水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么?
求助各位專家,我想采集24小時運行的氧化溝底部的淤積泥砂進行測定,有沒有什么采集方法呢?試過湖泊底泥采樣器,沉下去只能采到活性污泥。不知道專家們還有沒有什么可行的方案呢?謝謝了
在排水手冊氧化溝部分設計上有剩余污泥量的計算,這一部分的污泥是進入后面的沉淀池沉淀再進入濃縮池還是直接進行濃縮?如果處理的污水量:3萬立方米, 進水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化溝工藝,一般進入濃縮池的污泥量是多少,我算的是大約200立方米每天,合理嗎?謝謝
我畢業設計是處理城市廢水,但是我學的卻很少涉及這個不太懂.它要求脫氮除磷,我開始是弄了個氧化溝但是它要求的除磷率很高,我想是不是應該換成A-A-O池呢?
處理的是印染污水,使用的改良型卡魯塞耳氧化溝,池體單邊長度120m,來回有240m,每一個來回使用一個推流曝氣器,想問問可行性?這種污水特點是含纖維,氧化溝進水ss大概在200mg/l,在這種情況下會不會在推流曝氣器的遠段造成死角而使污泥堆積而影響處理效果呢?這種工藝以前在城市污水中用過,可處理這種污水還是沒有經驗,請大家提供一些寶貴意見,謝謝!
氧化溝后二沉池排泥設備:是采用刮泥機,還是刮吸泥機?用刮吸泥機是否會使氧化溝回流污泥含水率高,污泥濃度小?氧化溝后二沉池排泥設備有必采用刮泥機么?
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