這是我在做氣浮設計時,收集到的一些圖紙,給大家參考分享下!
回流水和加壓空氣是如何在溶氣罐里混合的,大概要混合多長時間才能釋放到氣浮池?還有每次氣浮完關了溶氣水泵后溶氣罐都會釋放出大量的空氣,在氣浮池里翻江倒海,何故?
我前段時間設計加工的氣浮設備調試時遇到的問題,請各位大俠指點: 設計參數為:10/h ,罐體高2M,進出口為Φ25 ,多空網板為1M,由于本人初次設計,加上加工上的限制,經過不斷的翻閱資料,發現罐體高度不夠,1.工作一段時間后大約為(5_10分鐘),不出溶氣水,液位顯示下降,2.買來的空壓機不能調節壓力,始終在6KG,靠調節安全閥來控制壓力為3KG,3.溶氣回流泵為南方立式多級CDL2-110. 現在我分析的可能是,進口管件過小,還有就是泵的流量過小呢?關于電路控制方面的我的方法是由罐體的液位開關控制回流泵的開停,空壓機就直接工作,幫我分析一下,還有幾種可能,謝謝!!!我的聯系方法是:wanyihua88@126.com
各位專家,由于接觸環境不久,很多都不懂,現在做一個電子廠的廢水處理,需要用到氣浮,請問氣浮的泵應該根據什么選型?在此謝謝各位了
電鍍的漂洗廢水,要進反滲透進行回用,現有,砂濾、保安過濾器、微濾和反滲透,但是由于廢水中,懸浮物,銅鎳等金屬離子較高,COD大約130所以現在考慮在前級加裝一套,氣浮、BAF。請教各位達人氣浮對于降低COD,金屬離子效果怎么樣?。堪萃辛?!
我正在做廢紙回收污水的畢業設計,想用渦凹氣浮作為物化處理,但手上沒有詳細資料,所以想請教這里各位大蝦,有沒關于CAF的(最好有處理預算)資料可告知一二。小女子感激不盡!
在做淀粉處理方案,厭氧是用UASB還是ABR較好,個人感覺UASB不好啟動。好氧呢?就接觸氧化嗎?Q=30-35噸/小時COD=25000BOD=32000懸浮物小于1.0%蛋白質2-2.5%為可溶性蛋白糖700灰分1.2我認為BOD的測量有誤,可能是稀釋倍數太大了。請各位指教,急!謝謝!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!?。?/p>
現在在調試一個處理能力8噸的氣浮池,調了一個星期都沒效果出來,很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進污水開始出水很清澈,過段時間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經過一個星期的摸索與分析排除溶氣水問題 ,現在斷定問題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問豎流式氣浮池效果是不是有時很不穩定?還是氣浮池存在問題,按照設計手冊該氣浮池個參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來平衡的?
正常的情況下,氣浮刮渣的時候應該把液位升高,尤其是對于進水不均勻的我想請問下,各位使用的氣浮中,都是怎么達到這個目的的我現在使用的氣浮出現的問題是(針對進水不均勻的情況),不刮渣的情況下,液位很低,刮渣的時候將液位升上來的速度很慢,之所以液位低是因為要保證出水量。因為原來由于液位高出水來不及(用的是套筒閥)現在想改也難了,所以請教下,大家用的氣浮對于這個問題是怎么控制的?謝謝
原理:渦凹氣?。–AF)系統是世界獨創的專利水處理設備,也是美國商務部和環保局的出口推薦技術。CAF是專門為去除工業和城市污水中的油脂、膠狀物及固體懸浮物(SS)而設計的系統。整個氣浮系統共由五部分組成,如圖1所示: 經過予處理后的污水流入裝有渦凹曝氣機的小型充氣段,污水在上升的過程中通過充氣段與曝氣機產生的微氣泡充分混合,曝氣機將水面上的空氣通過抽風管道轉移到水下。曝氣機的工作原理是利用空氣輸送管底部散氣葉輪的高速轉動在水中形成一個真空區,液面上的空氣通過曝氣機輸入水中,填補真空,微氣泡隨之產生并螺旋型地上升到水面,空氣中的氧氣也隨之溶入水中。 由于氣水混合物和液體之間密度的不平衡,產生了一個垂直向上的浮力,將SS帶到水面。上浮過程中,微氣泡會附著到SS上,到達水面后SS便依靠這些氣泡支撐和維持在水面。浮在水面上的SS間斷地被鏈條刮泥機清除。刮泥機沿著整個液面運動,并將SS從氣浮槽的進口端推到出口端的污泥排放管道
原理:高效淺層氣浮系統是一個先進的快速氣浮系統,改傳統氣浮的靜態進水、動態出水為動態進水、靜態出水,即把含有附有微氣泡懸浮顆粒的混合污水進入氣浮池內的時候,使出流裝置移動,混合廢水的水平流速相對出流裝置為零,從而抑制了槽內的紊流,因而能進行平穩的氣浮分離(即所謂的“零速度原理”),浮選體上升速度達到或接近理論升速,極大地提高了處理效率,使廢水在淺層氣浮槽中的停留時間由傳統的30~60 min減至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥為一體,是一種高效的廢水處理裝置。特點(1)待處理水停留時間較短,僅為3min。(2)處理效率高,尤其是處理高濁度水。(3)單位面積的處理量為250 m3/(m2·d),處理能力大。(4)可以設置為多層,并可以直接設置在地面上或架空設置,占地面積小。(5)有效水深約0.4m,且與處理能力基本無關,構筑物總高度降低。
我的設計參數是涂裝廢水,40m3/h,SS約500,整個槽子的尺寸4.9×2×2.3,接觸區和清水區各寬500,部分回流加壓,合適不?表面負荷5.4左右。
請教各位大蝦,當浮選池容積不夠大時,如何采取工藝或者設備上的措施來提高氣浮的效率呢,有沒有好的辦法改善一下
設計中遇到一個異形斜板的梯形坡屋面,尺寸為2800,9600,斜高為3600。第一次請教,不知道怎么插圖,具體的圖紙在附件里面。懇請達人指導解惑~~~不勝感激~
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
在這里搜了一下,發現沒有這方面的帖子,找了一下PKPM的說明書,也沒有類似說明。 先說一下問題:有個坡屋頂,如果我抬高梁端標高,把板變成斜板,如實的表示坡屋頂,那么我恒載的輸入是不是就不用考慮斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒載輸入一樣,不用加大板的恒載了呢?撓頭~~~ 有知道的大蝦,幫忙解釋一下:kiss:
氣浮設備及污泥處理設備現場照片